新洋丰30万吨合成氨技改项目建设现场。
文/图 湖北日报全媒记者 童晨曦 通讯员 王雪 周芒芒
挑选管材、检查设备、调试机器、焊接管道……2月7日,新洋丰农业科技股份有限公司30万吨合成氨技改项目现场,施工人员正加紧作业。湖北日报全媒记者抬头望去,3层楼高的空中,施工人员戴好安全帽、系好保险绳,正为设施接线。
在项目建设现场中央,一台正被拆卸的750吨大型吊车格外显眼。“这台吊车整整施工了一个月,春节期间也没停。目前,项目土建工程基本完成,空分、气化、循环水处理、锅炉等设备正在进行安装。”项目副指挥长王德智说。
合成氨是生产复合肥的重要原材料。为实现合成氨的自给自足,延伸产业链条,2020年7月,新洋丰启动合成氨技改项目。2021年1月,投资15亿元的30万吨合成氨技改项目开工,计划今年7月建成投产。项目达产后,可年产液氨30万吨,预计年产值12亿元。
“技改后的新工艺,比起老工艺将节省吨氨成本800元,吨肥成本节约250元,15万吨合成氨一年就可以节约上亿元。”新洋丰农业科技股份有限公司总裁助理夏洪强介绍。
据了解,新洋丰为确保春节期间项目不停工,在节前和施工单位一道,对人员、设备、材料、后勤保障和疫情防控、安全施工作了周密安排。春节期间,留守的200余名施工人员进行空分、气化、循环水处理、锅炉四个工段的设备安装。正月初六,该项目全员复工,到岗1000余人。
“我们力争在2月底开启循环水和1台锅炉,3月份开启空分,在5月份完成设备安装,6月份进行设备调试和自检,确保7月份全面投产。”王德智说,行业内同类项目建成投产往往需要2年半至3年,新洋丰开足马力,以最快速度赶工期。
据介绍,新洋丰合成氨技改项目各工序均采用国内外先进的工艺技术,能耗与传统工艺相比降低近30%。新洋丰使用了先进的污水处理系统,环保设备投入达数千万元,主要排放指标二氧化硫、氮氧化物、氨氮等,在产能增加3倍的情况下,排放总量可下降近50%。